95吨锅炉MGGH技术烟气余热回收装置文献综述
2020-07-01 20:55:01
文 献 综 述 1 项目背景 目前燃煤锅炉的效率一般在94%左右,排烟损失大概在5%左右,占据热损失的绝大部分,而且烟气携带大量热量升空,不仅造成了资源的极度浪费,也对环境造成了巨大的影响。
伴随着国家节能减排战略的提出,以及工业原料价格的上涨,使得烟气余热回收改造成为企业降低运营成本的重要手段。
在中国,锅炉尾部烟气的脱硫方法, 应用最为广泛的是石灰石-石膏湿法脱硫,因该法成本低廉, 也最为成熟。
烟气排放温度120~145 ℃之间, 由脱硫塔喷淋脱硫、除雾脱水后降为48~50 ℃,如若直接排向塔外,将存在两个问题,一是该脱硫系统用水量大,二是脱硫后烟温较低,易腐蚀出口烟囱及烟道,烟羽排放高度降低,产生”白色烟羽”现象[1]。
MGGH技术利用空预器排放的烟气热量提升经脱硫处理后的烟气温度,减轻烟囱及尾部烟道的腐蚀,提高了烟羽的高度,实现超低排放,消除”白色烟羽”的影响,符合我国发展绿色循环经济的需要[2]。
2 国内外锅炉烟气余热回收技术应用现状 世界能源环境持续低靡的态势,使得世界各国加紧了余热回收技术的研发和应用,并带来了可观的经济效益和技术的长足进步。
德国:黑泵电厂是较早应用烟气余热回收技术的厂家,其在电除尘器和脱硫装置间加装烟气余热回收装置,用于使烟气温度从170℃降低至130℃,后进入脱硫装置,回收的烟气热量用于加热给水,极大地提高了电厂的效率。
日本:常陆那珂电厂采用水煤方式的管式GGH,配合低低温电除尘器,分为升温和降温两级。
降温段布置在电除尘器前面烟道上,由热媒水吸热使烟气降温;升温段布置在烟囱入口,由热媒水加热烟气,使得烟气温度在露点温度以上,避免发生露点腐蚀,而后进入烟囱排入大气[3]。
国内:龙口电厂设置的烟气余热换热器,将锅炉烟气温度降低至120℃;外高桥电厂三期设置的烟气余热换热器,将烟气温度降低到至85℃;国内较早设置烟气余热换热器的电厂还有营口、布连等,目前系统已经安全运行多年,成为了该领域的典范[4]。